(1)廢氣采集系統(tǒng)的改善
對于各種各樣腐蝕汽體進到RTO導(dǎo)致機器設(shè)備浸蝕的難題,大家最先對車間廢氣開展歸類:依據(jù)車間廢氣的成份,把它分為有機廢氣,無機廢氣及鹵素?zé)襞輳U氣三類。各車間廢氣管相對更新改造成三根廢氣主管,對三種廢氣開展三種不一樣的處理方法,把不適合進到RTO系統(tǒng)軟件解決的廢氣分離出來出來,只留有機廢氣進到RTO解決系統(tǒng)軟件。并對有機廢氣的濃度減少開展合理解決。獲得了非常好的實際效果,設(shè)備維護頻次降低,運作可靠性提升。
鹵素?zé)襞輳U氣各產(chǎn)氣點經(jīng)深冷后,統(tǒng)一進到鹵素?zé)襞輳U氣主管,最后進到活性碳或環(huán)氧樹脂的鹵素?zé)襞輳U氣解決設(shè)備,解決后溶劑回收,汽體達到環(huán)保標準,不進到RTO系統(tǒng)軟件。那樣就防止了因鹵素?zé)襞輳U氣點燃后造成強堿對機器設(shè)備的浸蝕,及其防止造成二噁英。
無機廢氣各產(chǎn)氣點統(tǒng)一歸納到車間無機廢氣主管,經(jīng)二級凈化塔食用堿清洗后,進到無機廢氣主管,再作進一步解決達到環(huán)保標準,不進到RTO系統(tǒng)軟件,防止對RTO機器設(shè)備的浸蝕。
有機廢氣各產(chǎn)氣點經(jīng)深冷后,統(tǒng)一歸納到車間有機廢氣主管,機械泵的排氣管還得開展一次深冷后,才可以進到車間有機廢氣主管,每一個車間的有機廢氣經(jīng)二級凈化塔食用堿清洗,那樣最大限度地減少有機廢氣的濃度,再進到工業(yè)區(qū)有機廢氣主管,去RTO系統(tǒng)軟件解決。
(2)有機廢氣濃度及氧含量的操縱
對產(chǎn)氣點有機廢氣濃度開展操縱,過熱蒸汽、微正壓力的反應(yīng)罐、儲槽、離心脫水機等機器設(shè)備開展供氮維護,以減少有機廢氣的揮發(fā),有機廢氣經(jīng)泄氮閥或呼吸閥排出來,減少廢氣的排出來量及廢氣中的氧含量。真空泵常態(tài)化下工作中的機器設(shè)備,機械泵的排氣管還得開展一次深冷暴力,以減少有機廢氣的濃度。那樣就減少了有機廢氣的濃度及汽體的氧含量,為安全性平穩(wěn)運作出示確保。
另外對各車間有機廢氣進到工業(yè)區(qū)主管的排風(fēng)量工作壓力等操縱開展改善。平穩(wěn)進供氣量,選用直流變頻離心風(fēng)機,離心風(fēng)機與送風(fēng)管中工作壓力互鎖,確保了廢氣量的可靠性。
(3)系統(tǒng)軟件原材料挑選的改善
原廢氣進氣口預(yù)備處理凈化塔選用PP材料,后處理工藝二級脫硫塔選用PP材料、煙筒選用PP材料,機器設(shè)備易脆化、焊接易裂開,曾開展維修和拆換。之后預(yù)備處理凈化塔、后處理工藝二級脫硫塔改成PPH纏繞式漩流塔,提升了耐老化特性,降低了焊接并提升電焊焊接的可信性。煙筒改成碳素鋼里襯耐熱、抗腐蝕原材料提升使用期。爐內(nèi)出入口的排煙風(fēng)管由不銹鋼板304材質(zhì)改成不銹鋼3162507材料,反吹風(fēng)機管選用不銹鋼3162507材料制做。轉(zhuǎn)換閘閥、反吹風(fēng)閘閥選用不銹鋼3162205材料,提升了機器設(shè)備耐腐蝕特性。后處理工藝急冷塔改成碳素鋼里襯花崗石材料,防止了堿對玻璃鋼防腐的浸蝕。RTO爐柵、外墻巖棉板等爐內(nèi)外露金屬產(chǎn)品均選用2205金屬材質(zhì),并開展耐熱防腐蝕混凝土澆筑(發(fā)明專利)解決。歷經(jīng)改善的RTO防腐蝕技術(shù)性較現(xiàn)階段基本的RTO爐墻,能夠 提升使用年限。因機器設(shè)備材料難題檢修已防止,機器設(shè)備運作平穩(wěn)。
(4)點燃系統(tǒng)軟件的改進
改成了綠色能源燃氣做為然料,拆換了燃燒機,防止了燃燒機積炭阻塞的風(fēng)險性,并減少了然料成本費。自二零一三年改成燃氣,燃燒機迄今運作平穩(wěn),沒有因常見故障而維修。提議選用英國Maxon知名品牌的工業(yè)燃燒器,可開展持續(xù)占比調(diào)整(調(diào)整范疇約30:1),具備髙壓點火器、占比調(diào)整、閥然料全自動斷開、UV火焰檢測器。然料和燃燒氣體同歩轉(zhuǎn)變,平穩(wěn)點燃。UV火焰檢測器時刻對燃燒機火苗開展磁感應(yīng),一切正常點燃時,火苗數(shù)據(jù)信號顯示信息;點燃火苗滅掉時,供然料管道繼電器全自動關(guān)掉斷開然料,具有安全性維護功效。
(5)系統(tǒng)軟件保險裝置的改善
?、俑髁⒐苓M到主管保險裝置的改善
對各環(huán)路廢氣進到主管,設(shè)定安全管理設(shè)備,提議整改措施以下:在立管上設(shè)定氧含量、溫度、液位傳感器,旁通閥接蒸氣和放空自己,當氧含量、溫度、工作壓力要是有一個超限額,連鎖加盟關(guān)掉進主管閘閥,開啟應(yīng)急安全泄壓閥和蒸氣救火閥,對立管開展合理維護。
②廢氣主管的改善
廢氣主管的原材料選用不銹鋼加工,一方面能夠 導(dǎo)電性靜電消除積集,還能夠提升耐蝕性能。另外有相對的防爆型設(shè)備,在一定間距間距內(nèi)設(shè)定泄爆口,并改裝泄爆片,過壓時可維護管路的安全性。主管還設(shè)定了阻火器,以防產(chǎn)生安全事故時,淬火進到主管。
負責(zé)人設(shè)定LEL維護和系統(tǒng)軟件旁通,確保RTO機器設(shè)備運作安全性。RTO進口前,主管道設(shè)定二級VOC濃度檢查儀,一級VOC濃度檢查儀Ⅰ(包括2個VOC濃度儀)安裝部位應(yīng)依據(jù)當場具體情況設(shè)定于距RTO進口的適度部位,實際間距應(yīng)以廢氣的水流量及儀表盤、閘閥的反應(yīng)速度測算個人所得。若當場間距不夠,可將管路往返布局,以提升廢氣在管中的等待時間,確保超過儀表盤的響應(yīng)速度和閘閥的實行時間之和。當VOC濃度儀Ⅰ檢驗到廢氣濃度超出25%LEL時,緊急切斷閥關(guān)掉,應(yīng)急排污閥開啟,這時RTO由新風(fēng)系統(tǒng)閥補入新風(fēng)系統(tǒng)進到關(guān)機方式,進而確保高濃度風(fēng)險廢氣沒法進到RTO。當VOC濃度儀Ⅱ檢驗到廢氣濃度超出設(shè)計方案值時,稀釋液閥開啟進而確保進到RTO的廢氣濃度不超標準,確保安全性運作。
?、坌秹?、硅酸鋁纖維設(shè)備的健全
廢氣主管、進氣口儲罐和垃圾焚燒爐爐內(nèi)頂端設(shè)定泄爆口,泄爆總面積和管經(jīng)要根據(jù)測算且泄爆口為所屬機器設(shè)備的上端,不可側(cè)邊釋放。廢氣進到前面堿洗塔前務(wù)必設(shè)定阻火器,且阻火器務(wù)必有蒸氣反吹風(fēng)掃和出液作用。